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11月份,山西鋁廠第一氧化鋁廠溶出磨下料量達每小時220 噸,其中個別班組達到每小時240 噸以上,創(chuàng)近年來新高,為配吃第二氧化鋁廠赤泥,降低堿耗提供有力保障。
進入冬季后,原來的熱水供應提溫慢,沉降槽溫度低,影響洗滌效果,容易造成沉降槽不穩(wěn)定。第一氧化鋁廠沉降車間成立“提高溶出磨臺時產(chǎn)能”運營轉(zhuǎn)型攻關組,根據(jù)快速分離及粗液合流并入生產(chǎn)流程系統(tǒng)的新工藝,制定新的操作規(guī)程,與穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)措施配套,并安排專人對新工藝加入后的指標全過程跟蹤控制,通過取樣分析調(diào)查研究,最終形成了通過進磨閥門調(diào)整和降低磨內(nèi)液固比,有效減少分級機返砂量,提高溶出磨下料量的工藝流程模式。
改造加裝蒸汽后,沉降槽平均溫度提高1 攝氏度,確保了系統(tǒng)穩(wěn)定運行。同時,車間制定了溶出磨崗位指標、產(chǎn)量完成情況一覽表,通過深入開展技術(shù)指標和競賽活動,公開每班指標、產(chǎn)量完成臺帳,績效考核獎優(yōu)罰劣,提高了廣大員工的生產(chǎn)責任心和積極性。
(關鍵字:氧化鋁 產(chǎn)能 山西)